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酞菁藍生產(chǎn)廢水處理案例分析

文章來源:正澤    上傳時間:2022-03-10



 

酞菁藍是一類高級有機顏料,幾乎可用于所有的色材領域,但是酞菁藍生產(chǎn)廢水也是較難處理的工業(yè)廢水之一。今天我們就來了解一下酞菁藍生產(chǎn)廢水處理案例。

 

1、工程概況

 

甘肅某油墨廠2,000t/a酞菁藍生產(chǎn)線,采用連續(xù)式無溶劑法生產(chǎn)工藝,以苯酐、尿素,氯化亞銅等為原料,鉬酸銨為催化劑,通過原料預混、反應合成、粗品純化、壓濾干燥等工序,生產(chǎn)出銅酞菁精品。在粗品銅酞菁的純化過程中產(chǎn)生的濾液和沖洗水,含有大量的有害物質。

 

2、廢水的來源及性質

 

廢水來自粗品銅酞菁純化過程產(chǎn)生的濾液和沖洗水,水量為5.7m3/h,污染物濃度見表1。


 

3、廢水處理流程簡述
 


 

 

廢水處理工藝流程見圖1。純化廢水與車間排出的沖洗水(1.5m3/h)混合后泵入一級調節(jié)池,加硫酸攪拌調節(jié)pH值為4.0,進入充滿鐵刨花填料的置換池,停留5~6h,可使廢水中的銅離子得以置換,濃度降至0.5mg/L以下,銅的去除率達98%以上。廢水自置換池進入二級調節(jié)池,向池中投加石灰乳攪拌混合均勻,調節(jié)pH值為11.0左右,使廢水中的氨氮主要呈游離氨(NH3)形式逸出,此時用液下泵將澄清液送入吹脫塔并向塔內(nèi)鼓入空氣,同時通入蒸汽,將NH3吹脫,經(jīng)排氣筒送至同位吸氨器吸收。

 

據(jù)計算,經(jīng)吹脫塔吹脫去除的NH3為7.4g/h。通過上述物理方法去除部分氨氮,使氨氮濃度降至140.0mg/L左右,并將廠區(qū)冷卻塔排出的廢水(4.5 m3/h)與之混合,進入三級調節(jié)池,調節(jié)廢水pH值為8.0-9.0,以達到生化處理對堿度的要求。此時三級調節(jié)池內(nèi)的廢水處理量為11.7m3/h,主要污染物氨氮為60.0mg/L,CODcr為510.0mg/L,BOD為143.0mg/L。隨后將廢水送入A/0生化處理系統(tǒng),經(jīng)生化處理后再經(jīng)砂濾池過濾,去除殘留懸浮物,處理后出水外排。外排的廢水中污染物濃度均滿足《污水綜合排放標準》的要求(見表2)。 
 


4、主要工藝過程分析

 

(1)銅回收

 

廢水治理流程中,銅回收分滲鐵法回收銅和沉淀法回收氫氧化銅兩步進行。滲鐵法回收銅的裝置在流程中稱為銅置換池,該池中廢水滲濾穿過裝有鐵刨花的床層,通過氧化還原反應,銅在鐵上析出,而置換出的鐵則進入廢水中?;厥浙~后的廢水經(jīng)加石灰乳調節(jié)pH值、沉淀處理,殘余的銅離子與OH-反應生成難溶的氫氧化銅。

 

(2)吹脫

 

利用廢水中揮發(fā)性物質的濃度與大氣中該物質的濃度差作為反應推動力,使水中溶解性揮發(fā)物質由液相轉為氣相,此過程為傳質過程。本工程采用湍流式篩板吹脫塔(又名泡沫塔),篩板孔徑6mm。篩板間距250mm。水自上向下噴淋,穿過篩孔流下??諝鈩t自下向上流動??刂瓶账臍饬魉俣冗_到2.0m/s,篩板上的一部分水就被氣流沖擊成泡沫狀態(tài),使傳質面積大大增加,強化了傳質過程,提高吹脫效率,空氣由鼓風機供給,冬季為避免溫度下降影響吹脫效率,可向塔中通入蒸汽,維持高效去除率所需的水溫。泡沫塔在正常工作狀態(tài)下對NH3的去除效率在95%以上。

 

(3) A/O生化處理

 

A/O生化處理就是目前廣為采用的厭氧-好氧生化處理,它對廢水中的有機物和氨氮有很高的去除率。生物硝化脫氮是一個兩階段的生物反應過程,第一過程為硝化過程,分兩步進行,首先NH3-N在亞硝化菌的作用下生成NO2--N,其后NO2--N再在硝化菌的作用下氧化生成NO2--N。第二過程為反硝化過程,是完成生物脫氮的最后一步,NO2--N在反硝化菌的作用下,以有機碳為碳源和能源,以硝酸鹽作為電子受體,將硝酸鹽還原為氣態(tài)氮。所以A級生物池不僅具有去除有機物的功能,而且可以完成反硝化作用最終消除氮的富營養(yǎng)化污染。O級生物池即好氧反應池,利用好氧微生物對有機物的降解作用,去除上一級殘余的有機物,最終達到廢水處理要求。

 

生化處理系統(tǒng)運行中.控制廢水溫度在22-28℃,pH值為7.5~8.0,為硝化菌和反硝化菌提供適宜的環(huán)境。控制厭氧池溶解氧濃度低于0.5mg/L,停留時間4h;好氧池溶解氧濃度2.5-3.0 mg/L,停留時間16h。反應池污泥濃度5.0-6.0 g/L;總回流比為8.3。

 

5、結論

 

目前利用生化處理方法去除廢水中的氨氮被廣泛采用,事實證明去除率較高,但對于本設計所涉及的廢水,因其特殊的高氨氮量則不適于用單一的生化方法來處理,生化處理法對進入處理系統(tǒng)的污水氨氮濃度要求有一定的適宜范圍,如果濃度太高會阻礙生物氧化過程的進行,濃度在1,000mg/L以上時會使微生物中毒,進而影響生化系統(tǒng)的去除效率。因此,必須采用一種切實可行的預處理方法,先去除部分氨氮,使廢水中的氨氮濃度降至140.0mg/L以下,再采用生化處理方法去除殘留氨氮,以達到最終去除氨氮的目的。

 


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